1 出現的問題
從2007年5月投産以來,我公司水泥預粉磨系統輥壓機故障頻繁,兩(liǎng)側工作壓力低且不穩定,分料閥開(kāi)度的調節不合理,出輥壓機的物料粒度大,系統台時産量低,粉磨電耗高,系統經(jīng)濟效益差。
2 原因分析及處理措施
2.1 兩(liǎng)側壓力不穩的原因及調節
物料通過(guò)輥壓機上部入料溜子進(jìn)入輥壓機的動定輥之間,由動輥側的擋料調節闆來調節進(jìn)入兩(liǎng)輥間的物料量,如圖1。經(jīng)過(guò)觀察,動輥側擋料調節闆伸向(xiàng)固定輥,造成(chéng)下料點偏向(xiàng)于固定輥,緻使固定輥側上部物料多,而活動輥側上部幾乎沒(méi)有物料,物料在兩(liǎng)輥之間分布不均勻,造成(chéng)輥壓機的兩(liǎng)側壓力不穩定,結果是通過(guò)輥壓機的物料沒(méi)有被充分碾壓,出料粒度大。
2010年8月對(duì)輥壓機活動輥側的擋料調節闆進(jìn)行調整,將(jiāng)其由原來的偏向(xiàng)固定輥的下料位置往動輥輥面(miàn)外側移動,并將(jiāng)動輥側擋料調節闆的角度由原來的45°調整至60°,如圖2。將(jiāng)輥壓機的初始輥縫調整至10 mm,使物料能(néng)夠正常下至兩(liǎng)輥中間,并均勻地分布,兩(liǎng)輥壓力波動的情況得到控制。
2.2 工作壓力低的原因及調節
對(duì)輥壓機及液壓系統進(jìn)行認真地觀察和研究表明,該系統兩(liǎng)側初始壓力爲6.0 MPa,壓力加載到5.5~6.5 MPa時設備備妥,允許開(kāi)機。操作人員一般加壓到6.0 MPa再不加壓。此時由于受到初始輥縫的限制,液壓缸内的液壓油的體積是一定的,液壓缸内的油壓加載到6.0 MPa時油量偏少,即使輥縫增大,液壓缸被壓縮,油壓也達不到工作壓力8.2 MPa。
由于初始輥縫決定液壓缸的體積,初始輥縫确定爲10 mm時,液壓缸體積不變,工作輥縫一般爲26 mm~28 mm,變化不大。因此我們認爲初始壓力的大小對(duì)工作壓力影響很大,我們將(jiāng)初始壓力調整爲6.5 MPa,同時因穩定了入口的物料量,兩(liǎng)側工作壓力從7.4~7.8 MPa提升到8.2~8.6 MPa,出料粒度明顯降低。
2.3 分料閥的調節
經(jīng)過(guò)輥壓機動、定輥碾壓的物料形成(chéng)料餅,在兩(liǎng)輥間的下部出來,由于兩(liǎng)輥間進(jìn)料充分,物料被碾壓的效果好(hǎo),邊部的物料碾壓效果不及中部物料,分料閥的作用是將(jiāng)碾壓效果好(hǎo)與不好(hǎo)的物料進(jìn)行分離(圖3)。由于一直認爲分料閥開(kāi)度越小越好(hǎo),故一度將(jiāng)分料閥開(kāi)度調整到20%,結果成(chéng)品中一直含有10 mm左右的粗物料。打開(kāi)輥壓機側門觀察,發(fā)現邊料溜子物料多且下不及,物料堆積到分料閥轉軸附近,從分料閥的轉軸下部串入成(chéng)品溜子。
在摸索中調整分料閥的開(kāi)度,我們發(fā)現調整到23%時,邊料溜子再沒(méi)有物料堆積現象,物料順利進(jìn)入回料皮帶。
3 結束語
以上措施使出輥壓機的熟料平均粒徑由改造前的3.81 mm降低到1.54 mm;破碎比由改造前的4.09提高到10.10,碾壓後(hòu)的物料外觀呈粉狀,入磨料層内的顆粒大多用手可以捏碎;球磨機的台時産量提高了13.1%,系統粉磨電耗降低了16.6%。